创新无大小,实用就是宝。沁秀公司岳城煤矿干部职工集思广益、群策群力,把小改革、小创新运用到工作实践中,成功将沿用多年的人工搅拌水泥传统模式,革新为以液压泵驱动搅拌桶的可移动机械搅拌方式,不仅降低了职工的劳动强度,还提升了生产效率。
该矿井下安全生产需要大量水泥板,长期以来一直采用人工搅拌水泥的方式,使得工人劳动强度大,工作效率低。更为关键的是,人工搅拌难以精准把控均匀度,导致水泥板制作质量参差不齐,频繁出现强度不达标、表面蜂窝麻面等问题,严重影响施工进度,增加后期返工成本。据统计,人工搅拌方式下,单日水泥搅拌量不足机械搅拌的三分之一,且因质量问题导致的返工率高达15%。
为解决这一难题,该矿以问题为导向,成立专项技术攻关小组,提出创新解决方案,自行设计加工了一款可移动的液压泵带动搅拌桶机械式搅拌设备。该设备以液压泵为动力核心,通过精密的传动系统驱动搅拌桶实现高效稳定旋转,15分钟内即可完成以往人工需1小时才能完成的搅拌量。科学的搅拌方法确保了水泥、沙石、水等原料充分融合,搅拌均匀度提升40%以上,从根本上保障了水泥板的制作质量。此外,该设备还具备高度灵活性,配备轮式底盘与牵引装置,能轻松适应井下复杂路况,减少了物料运输的距离与时间。
此次搅拌工艺的升级,使原本需10天完成的水泥板制作任务,如今7天便可高质量交付,操作人员也得以从繁重的体力劳动中解放出来,将精力投入到更具技术含量的施工环节中。